陕工网讯 近期,陕钢集团龙钢公司铁前系统积极响应集团公司“大干50天决胜总目标”号召令,以经济效益为核心,以工艺技术为统领,以设备稳顺为保障,以成本最优为导向,细化生产经营工作举措、补齐短板弱项,以冲刺的状态、决战的信心,坚决打赢生存保卫战。
优化生产组织提升工艺指标
陕钢集团龙钢公司铁前系统围绕“铁烧平衡”生产组织模式,在保证烧结矿供应的基础上,以提升烧结矿质量为目标,以稳定控制返矿平衡为核心,促进烧结过程工艺参数稳定达标。加强配料、混料、台车等工序衔接,抓好烧结机工艺操作管控。同时,完善机械化综合一次料场原料收料制度、清底料作业流程,减少混料和清底料数量。做好返矿粒级的监测和统计,根据数据变化,及时掌握返矿筛分的运行状况,实施分级筛和波纹筛的应用,优化筛分管理,持续提升筛分系统效率,优化烧结矿返矿粒级,提升烧结矿入炉量,降低烧结矿返矿率,较去年10月份同期相比返矿率下降2.8%,固燃单耗下降9.39%。
多措并举提效能降低铁前成本
陕钢集团龙钢公司铁前系统以稳定熔剂燃料质量为前提,通过燃料进购质量的源头把控,内返、外购焦末分仓配加,稳定烧结配料燃料水分,提升燃料破碎粒级达标率。及时关注熔剂质量,开展熔剂粒度攻关,采取分类堆放和按比例配加破碎,进一步稳定钙灰活性度。同时,集全员智慧从源头细节入手,针对前期烧结机点火模式因原料结构和生产条件变化,导致点火温度波动频繁,影响生产过程稳定的瓶颈。通过改造原风箱活动隔板,在风箱支管加装降压组合风管装置,实现节能降耗,提高烧结矿产量、质量的目的。改造后,煤气单耗下降3.37m³,年创效200余万元。
汇集全员智慧提交硬核答卷
陕钢集团龙钢公司铁前系统坚持以降本增效、岗位创新、金点子等活动为抓手,以“一人一表”为切入点,在环冷余热中压蒸汽总管接引中压中温蒸汽管道,利用减温减压装置将中压蒸汽调节为过热蒸汽,排出蒸汽中水分储汽稳压后,输送至台车矿槽进行混料加热,有效提高料层蓄热作用,改善料层透气性,降低固燃消耗,降低燃料配比0.2%。同时,先后完成烧结机厚料层烧结改造再提升、微负压点火技术改造、烧结机环冷机能效提升改造等项目,年累计创效2000余万元。( 张争锋)
责任编辑:白子璐
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