“突然听不到咣咣的大锤声,还有点不适应。”日前,看着班组自己设计制作的和谐D2轴箱吊钩螺栓工装,轻松拆掉了机车转向架车间吊钩,西安机车检修段转向架车间解体组的职工们高兴之余,忍不住打趣地说。
转向架车间解体组主要负责和谐D1、和谐D3、和谐D2等六种车型的机车转向架解体、检修工作。转向架解体是该车间首道生产流程,和谐D2机车转向架轴箱吊钩拆卸最为困难,解体组以往一直使用抡大锤敲击的方式,用力拆卸轴箱吊钩,咣咣咣的轮锤声震耳欲聋,大家习以为常。
在主题教育期间,该段和谐D2型机车生产上量,这种抡锤解体作业效率太低,一时成为制约车间后续生产流程的堵点。
单台和谐D2机车有4个转向架,共计16个轴箱吊钩。每次拆卸轴箱吊钩螺栓时需要10名职工轮流使用10磅大锤敲击作业,不仅容易出现劳动安全隐患,效率还很低。
为彻底解决这一问题,工长李远对轴箱吊钩进行360度无死角拍摄后,将照片发到班组微信群里,组织大家集体讨论问题解决办法。最终,他们受千斤顶工作原理的启发,确定了一套和谐D2机车转向架轴箱吊钩螺栓工装的初步设计方案。
为尽快完成方案初稿设计,李远带领班组职工天天泡在现场,量尺寸、查资料,耗时3天,最终完成了和谐D2机车转向架轴箱吊钩螺栓工装1.0版本制作。
看着制作好的成品工装,李远控制不住内心的喜悦,迫不及待拿到作业场试验,很顺利就将一台机车转向架轴箱吊钩拆卸下来了。
然而很快新问题就出现了,面对锈蚀严重的转向架轴箱吊钩,这个1.0版本的工装有些“力不从心”了,拆卸过程中,由于强度不够产生了形变,导致作业失败。
“增加钢板厚度和两边三角支撑,把液压千斤顶分别调整为10吨和20吨。”看着损坏的工装,李远又按照这个思路,组织工友重新完成和谐D2机车转向架轴箱吊钩螺栓拆卸工装2.0版本制作,经过多次试验,完全能满足现场拆卸需要。
工友们高兴地说:“现在使用新工装,3个人3分钟就能拆卸一个轴箱吊钩,螺栓报废率不到1%,省时省力不说,每台车还能节省螺栓更换费用1760元。”(高佗 冯超)
责任编辑:胡睿琳
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