通讯员 田小亚 唐娟
初春的黄土高原井场上,抽油机昼夜往复,地下油气的律动,藏着延长油田百年稳产的密码。在七里村采油厂,由郑庄采油队副书记张建斌带头研发的井筒压力平衡撬,针对生产一线难题研发,在反复试验中成功应用,现已成为破解伴生气管控、套压失衡、产量递减的一把“金钥匙”。
2026年,延长石油集团工会以一号文件形式表彰“第二届职工创新创效优秀成果”,“井筒压力平衡撬”凭借显著的技术突破和经济效益荣获一等奖。
张建斌是一位执着追求科技进步的一线带头人。他1993年参加工作,曾获得陕西省油田井下作业技术状元、陕西企业生产技术攻关带头人、延安市优秀技术人才、集团公司“埋头苦干”好员工等多项荣誉。多年来,他心怀热爱、沉稳坚毅,在科技进步的道路上一步一个脚印,走出了一条创新创效的新路。
他和团队常年扎根井场,深知油田生产的“心头病”。“伴生气不收集,既浪费资源,又污染空气。但强抽伴生气,套压就会骤降,导致原油流动性变差、泵效下跌,产量也会快速递减。”张建斌语气急切,“既要收集伴生气,又不影响油井生产,这是我们最想解决的难题。”
2022年初,张建斌牵头将“井筒压力平衡调控”列为核心课题。研发的难点在于,既要平衡井筒压力、防止伴生气外泄,又要实现气体回收、稳定地层能量,技术要求高、实施难度大。
“他常常思考到深夜,记录写满了一本又一本,初步方案就修改了十多版。”同事李建军回忆道。
李建军在项目中负责安装调试工作,与张建斌配合紧密。他表示,每次方案调整都关乎现场安全与生产效果,大家只有一个念头:“一定要造出适合咱们油田的装置。”
该攻关团队共4人,平均年龄47岁,分工明确,配合高效:张建斌负责方案构思及装置整体设计,罗世延负责样机加工制作,李建军负责装置现场安装调试,唐娟负责生产数据收集、分析及总结评价。
经过团队的不懈努力,2022年10月23日,他们提出了“井组单元内循环稳压+平衡撬缓冲调压+资源分级利用”的核心架构,可实现自动平衡、动态调节,既能控制套压、防止外泄,又能回收伴生气和轻质烃。
2023年上半年,首台试验样机在郑庄采油队安装到位。运行期间,张建斌带领团队日夜坚守在井场,调试阀门、记录数据……
“看到平衡撬安全运行、伴生气有序收集、压力数据平稳,我就知道,这条路走对了。”张建斌笃定地说,“技术创新从来不是纸上谈兵,必须扎根现场,油井的每一次异响、每一组数据,都是修改方案的依据。”
一年后,井筒压力平衡撬进入规模化试验阶段,七里村采油厂分批安装了34套,覆盖129口常规井与水平井。数据印证了技术的力量:套压控制成功率达95%,防伴生气外泄成功率达100%,水平井首年递减速度降低11%,稳产期平均延长3.5个月,常规井产量平均提高6.8%。
截至2025年底,该装置累计增油9734吨,创造直接经济效益约2790万元,投入产出比高达1:83.5。同时,油井故障率与维护成本大幅降低,伴生气、轻质烃回收利用率显著提升,实现了节能降耗、安全环保与社会经济效益的双丰收。
井筒压力平衡撬破解了伴生气管控与套压控制的生产难题,形成了可复制、可推广的技术方案,为同类油气田高效开发提供了“延长方案”。这项源于一线的创新,也激活了企业创新生态,带动更多基层员工立足岗位搞革新、解难题。
张建斌说:“老油田的潜力,藏在每一次技术突破里。我们要守住稳产底线,擦亮创新底色,让每一口井高效产油,为延长油田高质量发展添砖加瓦。”
责任编辑:白子璐
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